7L26002009晶振被廣泛應(yīng)用于手機,GPS,北斗等產(chǎn)品。
如若7L26002009晶振在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不起振,該如何分析解決了?
以客戶案例為由頭,代入本文的關(guān)鍵,A客戶購買了一批7L26002009晶振,試產(chǎn)2次,每次30PCS,每次的不良率都在10%以上,晶振沒有振蕩輸出,對于這個不良率的數(shù)字而言,確實太高。那么究竟是晶振本身的問題,還是客戶電路板的設(shè)計問題了?
拿到客戶寄回來的4PCS不良品,晶體單個頻率測試如下,三片7L26002009晶振起振,其中一片不起振。


通過客戶不良品的底部觀察,我司用顯微鏡查看,發(fā)現(xiàn)4PCS客退品底部均有沾錫。因此可分析得出客戶所描述的晶振沒有振蕩輸出,是因為底部沾錫,才會造成短路,從而產(chǎn)生的不良。我們將其中3pcs用熱風槍吹下來后,錫化開,所以又恢復正常,另外1pcs還是短路狀態(tài)。

通過觀察7L26002009晶振在電路板中的外觀,最終找到沾錫的原因。客戶將線路板3225晶振的焊盤尺寸與2520晶振共用,導致腳與腳之間縫隙太小,容易造成爬錫現(xiàn)象。因此建議客戶焊盤尺寸一定嚴格按照產(chǎn)品規(guī)格書要求來設(shè)計。

解決方案:因PCB焊盤尺寸大于晶振焊接尺寸造成的底部爬錫,導致晶振短路沒有振蕩輸出的現(xiàn)象解決方案:更換PCB設(shè)計合理的焊盤尺寸,如若PCB已大批量定制采購,可更改鋼網(wǎng)厚度
分析流程:優(yōu)先排除研發(fā)設(shè)計,查看焊盤尺寸是否合理,如果OK,就看工廠工藝流程,鋼網(wǎng)厚度,對應(yīng)焊盤上錫的量厚度,如果太厚,容易短路,太薄,上錫不飽和,焊接不良。如果以上兩點均無問題,可通知供應(yīng)商拿物料分析解決問題
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