女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

步進或伺服運動控制偏位現象的原因及解決辦法

伺服與運動控制 ? 來源:伺服與運動控制 ? 作者:伺服與運動控制 ? 2022-11-01 15:10 ? 次閱讀

偏位問題,是使用步進或伺服電機的設備制造廠在設備裝機調試,以及設備使用過程中,所面臨的常見問題之一。出現偏位可能是機械裝配不當造成,可能是控制系統驅動器信號不匹配,也可能是設備內電磁干擾、車間內設備互相干擾或者是設備安裝時地線處理不妥當等造成。

眾多應用案例中,提煉整理出最常見的偏位原因及對策,用以幫助設備廠家調試人員快速定位問題、采取各種適宜措施提高設備抗干擾性、為設備正確接地保證正常運行。

規律性偏位

問題一:做往復運動,往前越偏越多(少)

可能的原因1:脈沖當量不對

問題分析:無論是同步輪結構還是齒輪齒條結構,都存在加工精度誤差。運動控制卡(PLC)并沒有設置準確的脈沖當量。例如上一批同步輪電機旋轉一圈設備前進10mm,這批同步輪大一點電機轉一圈前進了10.1mm,就會導致該批機器每次運行比以前的設備多走1%的距離。

解決方法:出機前用機器畫一個盡可能大幅面的正方形,然后用尺去量實際尺寸,對比實際尺寸和控制卡設置尺寸之間的比例,然后將其加入控制卡運算,反復進行三次之后就會得到一個比較準確的值。

可能原因2:脈沖指令的觸發沿與方向指令的電平變換時序沖突

問題分析:驅動器要求上位機發出的脈沖指令的沿與方向指令電平變換有一定時序要求。而部分PLC或運動控制卡編程時沒滿足這種要求(或者其自身的規則不符合驅動器的要求),導致脈沖和方向時序并不能滿足要求而偏位。

解決方法:控制卡(PLC)軟件工程師將方向信號提前?;蛘唑寗悠鲬眉夹g人員更改脈沖沿計數方式。

問題二:運動過程中電機在固定點抖動,過該點后能正常運行,但少走一段距離

可能的原因:機械裝配問題

原因分析:機械結構在某個點阻力較大。由于機械安裝的平行度、垂直度或設計不合理的原因導致設備在某個點阻力較大,步進電機的力矩變化規律是速度越快力矩越小,很容易在高速段卡死,速度降下來卻能走過去。

解決方法:

檢查機械結構出現卡死的原因,是該處摩擦阻力大還是滑軌裝得不平行等。

步進電機力矩不夠。由于終端客戶出現提速或者加大負載的要求,導致原本能滿足要求的電機在高速力矩不夠,從而發生高速段堵轉的現象。解決方法可以通過驅動器設置更大輸出電流或者在驅動器允許電壓范圍內提高供電電壓,或更換更大轉矩的電機。

問題3:電機往復運動來回均沒走到位且偏移量固定

可能的原因:皮帶間隙

原因分析:皮帶與同步輪之間存在反向間隙導致,往回走會存在一定量的空程。

解決方法:如運動控制卡具有皮帶反向間隙補償功能,可利用之;或者繃緊皮帶。

問題4:切繪軌跡不重合

可能的原因1:慣量過大

原因分析:平板切繪機噴墨過程由光柵控制,掃描式運動,切割時走插補運動,兩者軌跡不重合是因為,類似設備X軸小車慣量較小且由光柵定位,噴繪位置準確,而Y軸龍門結構慣量較大,電機響應性差,插補運動時Y軸跟隨性不好導致軌跡部分偏位。

解決方式:增加Y軸減速比,使用陷波功能提高伺服驅動器剛性以解決該問題。

可能的原因2:刀和噴頭重合度沒調好

原因分析:因為切繪機刀和噴頭都裝在X軸小車上但是兩者有坐標差,切繪機上位機軟件能調整這個坐標差做到刀和噴頭軌跡重合,如果沒調好,切繪軌跡會整體分離。


解決方法:修改刀和噴頭位置補償參數。

問題5:畫圓成橢圓

可能的原因:XY軸平臺兩軸不垂直

原因分析:XY軸結構,圖形偏位例如畫圓成橢圓,正方形偏位成平行四邊形。龍門結構X軸與Y軸不垂直時會導致該問題。

解決方法:調節龍門架X軸與Y軸垂直度可以解決該問題。

非規律性偏位

問題:運行過程中不定期出現偏位,偏位具有偶然性,偏位多少不確定

可能的原因1:干擾原因導致電機偏位

原因分析:非周期性偏位大部分因為干擾導致,少部分因為運動控制卡發出的窄脈沖或者機械結構松動引起。

解決方法:如果干擾出現的比較頻繁,則可以利用示波器監控脈沖頻率確定干擾發生的時間進而確定干擾源,移除或者使脈沖信號遠離干擾源能解決部分干擾。如果干擾出現的比較偶然,或者難以確定干擾源位置或電氣柜已固定難以移動,則可以考慮采用以下措施來解決問題:

① 驅動器接地

② 脈沖線更換雙絞屏蔽線

③ 脈沖正負端并聯103陶瓷電容濾波(脈沖頻率小于54kHz)

④ 脈沖信號套磁環

⑤ 驅動器和控制器電源前端增加濾波器

175ef64a-494d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

備注:常見的干擾源包括變壓器、線圈式繼電器、變頻器、電磁閥、高壓電線等。規劃電氣柜的時候應避免信號線靠近這些干擾源,信號線與高壓供電線宜分不同線槽布線。

可能的原因2:脈沖串出現窄脈沖

原因分析:客戶運動控制卡發送脈沖串占空比較小或過大,出現窄脈沖,驅動器識別不了,導致偏位。

1799540c-494d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

解決方法:查找控制器出現這種問題的原因,是脈沖接口問題,還是軟件算法問題

可能的原因3:機械結構松動

原因分析:連軸器、同步輪、減速機等用頂絲固定或螺絲夾緊的連接件在快速沖擊場合運行一段時間可能出現松動,導致偏位。用鍵和鍵槽配合固定的同步輪則注意鍵和鍵槽之間是否存在間隙,齒輪齒條結構則注意兩者之間的配合間隙。

解決方法:關鍵部分、受力大的結構螺絲一定用彈墊、而且螺絲或頂絲宜涂覆螺絲膠。電機軸與聯軸器盡量用鍵槽連接。

可能的原因4:濾波電容過大

原因分析:濾波電容過大,普通RC濾波器截止頻率是1/2πRC,電容越大截止頻率越小,一般驅動器脈沖端電阻為270歐姆,103陶瓷電容構成的RC濾波電路截止頻率為54khz,頻率高于此會因為幅值衰減過大而導致部分有效信號無法被驅動器正確檢測到,最終導致偏位。

解決方法:加濾波電容時需要核算脈沖頻率、一定要保證最大通過脈沖頻率滿足要求。

可能的原因5:PLC或者運動控制卡最大脈沖頻率不夠高

原因分析:一般PLC允許輸出最大脈沖頻率為100kHz,運動控制卡根據其發脈沖芯片不一樣差異較大,特別是普通單片機開發的運動控制卡可能會因為脈沖頻率不夠高導致偏位。

解決方法:假如上位機最大脈沖頻率有限,為了保證速度,可以適當降低驅動器細分,以保證電機轉。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 驅動器
    +關注

    關注

    54

    文章

    8639

    瀏覽量

    149122
  • plc
    plc
    +關注

    關注

    5031

    文章

    13753

    瀏覽量

    472327
  • 伺服電機
    +關注

    關注

    87

    文章

    2104

    瀏覽量

    59188

原文標題:【ISMC微型伺服 | 頭條】步進或伺服運動控制偏位:現象、原因及解決辦法

文章出處:【微信號:伺服與運動控制,微信公眾號:伺服與運動控制】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    變頻器對PLC和步進電機干擾的主要原因解決辦法

    、信號輸入和輸出工作失常,同時也可能使步進電機產生震動和運行失步。以下是對變頻器干擾PLC和步進電機的主要原因解決辦法的詳細分析: 一、主要原因
    的頭像 發表于 04-10 07:34 ?275次閱讀
    變頻器對PLC和<b class='flag-5'>步進</b>電機干擾的主要<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解決辦法</b>

    絕對值編碼器位置丟失是什么原因?有什么解決辦法

    絕對值編碼器位置丟失可能由多種原因引起,以下是一些常見原因及相應的解決辦法: 一、原因分析 1. 電源干擾: ? ?● 錯誤的電壓、電流
    的頭像 發表于 03-16 17:17 ?1029次閱讀

    PLC異常工作的原因解決辦法

    PLC(可編程邏輯控制器)異常工作的原因解決辦法。
    的頭像 發表于 02-24 17:27 ?846次閱讀

    Profinet IO通信故障原因解決辦法

    通信故障時有發生,影響生產效率和系統穩定性。本文將深入探討Profinet IO通信故障的常見原因,并提出詳細的解決辦法,以幫助技術人員快速定位和解決問題。
    的頭像 發表于 02-03 14:50 ?1293次閱讀

    端子失效的常見原因解決辦法

    端子失效的常見原因解決辦法 在現代電子設備和電路系統中,端子作為連接各個組件的關鍵部分,其穩定性和可靠性至關重要。然而,端子失效的情況時有發生,這不僅影響設備的正常運行,還可能導致安全隱患。 端子
    的頭像 發表于 12-29 10:47 ?1167次閱讀

    常見墊圈故障及解決辦法 防漏墊圈的設計與應用

    不當壓力過大,墊圈發生變形,無法有效密封。 解決辦法: 確保正確安裝墊圈,避免過度擰緊螺栓,使用合適的扭矩。 3. 墊圈腐蝕 故障現象: 墊圈材料與介質發生化學反應,導致墊圈腐蝕,密封性能下降。
    的頭像 發表于 12-12 15:31 ?965次閱讀

    其利天下技術·引起伺服電機故障的原因分析·伺服電機驅動方案開發

    伺服電機都有它的壽命,當使用到一定程度的時候,可能會出現各類型的故障。我們今天來分析一下可能引起伺服電機故障的原因,以及解決辦法。編碼器報警1.編碼器信號問題
    的頭像 發表于 12-09 18:09 ?1286次閱讀
    其利天下技術·引起<b class='flag-5'>伺服</b>電機故障的<b class='flag-5'>原因</b>分析·<b class='flag-5'>伺服</b>電機驅動方案開發

    雷達探測器常見故障及解決辦法

    雷達探測器,特別是用于車輛泊車輔助的雷達系統,常見故障及其解決辦法可以歸納如下: 一、無報警提示故障 故障現象 : 在掛入倒擋或者按下雷達開關后,雷達系統毫無反應。 可能原因 : 倒車雷達系統工作
    的頭像 發表于 11-24 09:46 ?2582次閱讀

    溫控器常見故障及解決辦法

    ,但無法控制加熱冷卻系統。 解決辦法: 檢查電源: 確保溫控器已正確連接到電源。如果使用電池,請更換新電池。 檢查接線: 檢查溫控器的接線是否松動損壞。如果需要,重新連接
    的頭像 發表于 11-06 13:51 ?1.3w次閱讀

    常見MCU故障及解決辦法

    控制器單元(MCU)是現代電子設備中的核心組件,負責處理和控制各種功能。然而,由于各種原因,MCU可能會出現故障。以下是一些常見的MCU故障及其解決辦法: 1. 電源問題 故障
    的頭像 發表于 11-01 13:41 ?6689次閱讀

    分析波峰焊時產生連錫(短路)的原因以及解決辦法

    應的解決辦法呢?今天深圳佳金源錫條廠家我們來了解下波峰焊產生連錫的原因以及解決辦法:連錫,也被稱為短路,是波峰焊技術中最為常見的不良之一。首先,我們在遇到波峰焊連錫時
    的頭像 發表于 10-23 16:24 ?1450次閱讀
    分析波峰焊時產生連錫(短路)的<b class='flag-5'>原因</b>以及<b class='flag-5'>解決辦法</b>

    變頻器常見故障和解決辦法,這一篇就夠了,各大品牌都適用

    ,如PLC其他控制設備。 變頻器維修 過電流 可能原因: 電機過載。 輸出側短路。 變頻器內部故障。 解決辦法: 檢查負載是否過大,減少負載
    的頭像 發表于 10-12 15:35 ?4087次閱讀
    變頻器常見故障和<b class='flag-5'>解決辦法</b>,這一篇就夠了,各大品牌都適用

    步進電機伺服控制系統的作用

    步進電機伺服控制系統是一種精密的電機控制系統,它通過精確控制電機的步進角度來實現對機械
    的頭像 發表于 09-04 09:46 ?1114次閱讀

    步進電機失步可能因素

    ,是自動化控制系統中常見的關鍵元件之一。 一、電機失步可能因素及解決辦法 步進電機失步是指電機無法按照預定步數位置進行準確運動
    的頭像 發表于 07-23 09:00 ?1013次閱讀
    <b class='flag-5'>步進</b>電機失步可能因素

    運動控制伺服電機如何控制

    。 運動控制伺服電機控制原理 1.1 運動控制卡概述 運動
    的頭像 發表于 06-12 14:13 ?1411次閱讀