在生產運行中,減速機軸承室經常出現磨損現象,磨損主要原因是由于長期使用過程中,軸承與軸承室之間的潤滑不良,導致軸承室表面出現劃痕、磨損和燒傷等問題。此外,維護不當、選型不當或軸承質量不佳等也是導致軸承室磨損的原因。
對于軸承室磨損,傳統工藝采用補焊后鏜孔,或者采用電鍍工藝進行處理,但是無論采用何種工藝,其最大缺點就是必須將設備大量拆除運輸,其投入的人力物力比較大。另外電鍍工藝局限性也比較大,且修復之后還是不能達到100%面配合。
下面結合現場案例說一下我采用的性價比高的軸承室修復方法
高分子材料修復法,利用軸承室未磨損的部位作為定位基準,然后修復部位涂抹福世藍高分子復合材料,用樣板直尺沿著基準將其修復面刮平,即可恢復原始尺寸,利用高分子金屬修復材料現場解決軸承室磨損問題,在保證修復精度和滿足安裝要求的基礎上,無需對設備進行大量拆卸,修復周期短,一般8-12小時內完成修復和安裝工作。其最大優勢就是可實現現場修復,修復效率高,投入人力物力少,其使用壽命甚至超過新部件。
高分子復合材料具有金屬所不具備的“退讓性”,粘著力、抗壓性能好,關鍵是高分子材料未固化前具有流動性可以保證修復面100%的接觸面配合,可以說是截止目前在軸承室磨損在線修復方面來說,是一種理想的修復技術。本文軸承室修復案例用的是福世藍2211F金屬修復材料修復的。
減速機軸承室的修復步驟
(1)軸承室表面處理:烤油,打磨,確保表面干燥、干凈、結實。
(2)無水乙醇擦拭表面;
(3)按比例調和福世藍2211F金屬修復材料至無色差;
(4)軸承外圈表面薄薄涂一層福世藍803脫模劑;
(5)將材料涂抹至磨損表面,使用標尺或刀口尺沿基準面刮出修復尺寸;
(6)等待材料固化,固化后用細砂紙仔細研磨修復表面,去除多余材料;
(7)修復結束后,在軸承室內部再薄薄涂一層材料,直接裝配軸承;
(8)固化8-12小時后方可開機運行。

-
軸承
+關注
關注
4文章
2227瀏覽量
31979 -
修復
+關注
關注
1文章
718瀏覽量
23126 -
減速機
+關注
關注
2文章
599瀏覽量
24646
發布評論請先 登錄
內藏式觸控高分子分散液晶結構的光學復合結構及液晶線路激光修復

高分子微納米功能復合材料3D打印加工介紹

變速箱軸承室出現磨損,在線緊急修復原來是用這種方法

雙吸中開泵泵殼耐沖刷磨損耐腐蝕修復,讓磨蝕的泵“重獲新生”

評論